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08Al深冲钢脱氧合金工艺优化研究

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08A1深冲钢脱氧合金工艺优化研究 李香平,张红余,李刚利,韩爱丽 (唐山建龙实业有限公司,河北遵化064200) 摘要:唐山建龙在转炉冶炼08A1钢生产过程中,应用中碳锰铁、铝线的合金脱氧方法替代了以往的锰芯铝铁预 脱氧与铝线微调的脱氧合金化工艺试验,经过过程跟踪与检验结果表明:08A1钢用中碳锰铁与铝线进行脱氧合金 化,钢水质量得到明显改善,在保证钢带质量与力学性能的同时,大幅度降低了08A1钢脱氧合金化成本,取得了明 显的经济效益,开拓了产品市场。 关键词:08AL;脱氧合金化;效果 The Optimized Study of Deoxygenate Teehnicks for S08AL Li Xiangping,Zhang Hongyu,Li Gangli,Han Aili (Tangshan Jianlong Industry Co Ltd,Zunhua Hebei 064200 China) Abs ̄act:In the steel—making process of Jianlong’s for S08AL,the techniques of deoxygenate applying combined beforehand manganese—aluminum—iron alloy wim aluminum wie regulration were changed into uniting midst—carbon manganese—iron with aluminum wie endirng deoxygenate.The process tracking and test esulrts have been proved that the quality of steel was improved obvious and the cost was reduced wih tthe mechanics capability ensured at he same ttime. That have achieved emarkable reconomic and opened up market. KeyWords:S08AL;deoxygenate;alloy;reduce l引言 近几年,国内各行业对冷轧产品需求旺盛,但冷 2试验工艺及试验方法 2.1工艺路线 08A1钢脱氧合金化工艺的优化试验工艺路线 轧产品供应能力相对不足,产品品种和质量等方面 均不能满足市场需求。冷轧产品大量依赖进口,特 别是对冷轧中宽带需求巨大。唐山建龙实业有限公 司为了适应市场的需求,于2005年4月成功开发 为:转炉冶炼出钢时向钢包内加入中碳锰铁 一在吹氩站喂入铝线并底吹氩一板坯连铸铸坯一 加热炉。 2.2试验方法 08A1。为了简化脱氧合金化工艺,减少合金种类,在 出钢过程中采用了比重较大、吸收率较高的锰芯铝 铁(A1:25%、Mn:48%)与铝饼脱氧,在吹氩过程中 喂铝线微调成份A1S,铝耗累计平均为2.3kg/t钢 (即含铝25%的锰芯铝铁消耗量为6.Okg/t钢,铝饼 消耗为0.45Kg/t钢,铝线消耗为0.15 Kg/t钢),铝 08A1钢脱氧合金化采用中碳锰铁与铝线替 代原工艺中锰芯铝铁、铝饼、铝线。即待钢水出至 1/4时,将中碳锰铁用合金小车通过合金溜槽加入 钢包内,出钢完毕,将钢包开到吹氩站,定氧,根据 氧活度决定一次铝线加入量,用喂丝机将直径为 l 0mm的铝线以6m/s的速度垂直钢水表面喂入钢 的损耗较大且脱氧合金化成本较高,且不能满足高 级别冷轧冲压用钢与连铸大批量生产的要求,因 包内,吹氩2min后取过程钢样分析[A1S1,再根据 结果进行二次喂线,以保证钢中『A1S]达到钢种所 要求的精度。 此,优化脱氧合金化工艺,减少08A1钢的吨钢铝 耗,降低脱氧合金化成本,显得十分必要。 堡 塑—— 燕 m 维普资讯 http://www.cqvip.com 3试验结果与分析 3.1合金吸收率与合金成本对比 3.1.1优化前 3.3钢中气体l[0]、[N] 连铸中包内钢水与铸坯中的T[O]、[N]分析 结果见表3,从表3可看出,钢材中的气体含量不 高。优化后,08AI钢带总氧含量平均值21.2×10 , 下降1.6×10 ,氮含量平均值为27.2×10 ,下降 8.6×10 ,采用喂丝工艺的08AL全氮含量甚至能 够小于20 ̄10 ,钢材的气体符合品种纯净度要 在出钢过程中加锰芯铝铁与铝饼预脱氧,则 脱氧后的钢水由于受出钢钢流的冲击,部分脱氧 后的钢水裸露氧化,导致钢水中的部分AIS氧化 成A1:O ,另外铝饼比重较轻,在出钢过程中易漂浮 于钢包内钢水表面,易被钢水表面的钢渣吸收,因 求。 而增加了铝耗,故吸收率偏低。由于钢水终点情况 表3中包钢水与钢带总氧与氮含量(×10 波动较大,钢水成分不易控制造成此操作方法复 炉号中包T[O] 钢带T[O] 中包IN] 钢带[N] 杂,增加了员工的劳动强度。 3.1.2优化后 在出钢过程中不加铝进行脱氧,仅在吹氩站 将铝线以线速6m/s垂直钢水表面喂入钢包内,通 过喂入铝线达到钢水脱氧与成份AIS的要求,避 免了出钢时铝的氧化,使铝的损失降到最低,有效 优化前  一降低了铝耗及劳动强度。经过优化后,我厂08AI 1 23 22 25 27 。4 。2 28 19 18 19 的铝耗为1.65kg/t钢,优化前后合金吸收率对比见 陶 优3 32 22 26 28 表1。 6 5 2 3 2 2 3 3 6 8 1 5 O 化 4 . 3O 22 35 37 庙 5 33 l9 27 29 表1优化前后合金吸收率对比 6 34 23 24 23 平均 30 21.2 25.8 27.2 52 18 23 25 24 2 2. 3.4金相检验 金相检验结果见表4。从表中可以看出,钢材 根据表1可得:优化后比优化前铝的吸收率 3 2 3 3 3 4 的硫化物非常少,硅酸盐夹杂基本上没有,钢材的 4 提高4.3%,锰的吸收率下降3%,因优化后出钢过 晶粒度也达到了要求,只是偶尔存在一些外来夹 程未进行钢水预脱氧,则锰的吸收率下降。 杂,这是生产过程中控制波动造成的,总体来说, 3.2优化前后锰的加入量及钢带力学性能对比 5 O O 4 2 4 经过合金脱氧方法优化后,钢材的金相组织完全 . 将08AI钢成份Mn由原来目标0.30%降至 满足08AL钢的质量要求。 0.22%,则中碳锰铁消耗量由4.0 kedt钢降至 3.5经济及社会效益分析 3.0k 钢,吨钢中碳锰铁成本下降,优化前后钢带 优化后工艺与优化前工艺吨钢成本的比较见 力学性能对比见表2。从表2可看出,08A1钢Mn 表5,由表5可见。转炉应用在吹氩站用铝线进行 成份下调后抗拉强度下降23MPa,延伸率增加 脱氧与合金化新工艺冶炼08A1钢,吨钢降低合金 1.8%,明显增加了产品的冷轧与冲压性能,保障了 消耗成本21元,效益可观。 下游客户的产品质量。 截止到目前为止唐山建龙可为市场提供60 表2优化前后08AI钢带力学性能对比 ^ 垒蔓兰塑_ 维普资讯 http://www.cqvip.com 表4 08A1钢脱氧合金化优化前后金相结果对比 表5 08A1钢脱氧合金化优化前后吨钢合金成本对比 F降8.6x 10 。 合金 用量/kg锰芯器铁 6 0 垡 成本/元66 用量 成本 元成本/元 (3)钢的金相组织、晶粒度和金相夹杂的检验 结果均正常,表明新脱氧合金化工艺的应用对钢的 内在质量明显提高。 铝饼 铝线 Q 45 Q 15 9 3 78 1.66 3 0 33 24 57 -21 中碳 跌 合计 (4)脱氧合金化优化后钢的力学性能与优化前 对比,由于Mn成份下调后抗拉强度下降23MPa, 延伸率增加1.8%,且与国家标准要求相比有较大 万吨以上优质08AL钢带,凭借质量与价格优势, 产品分布于中国各地及世界部分地区。 富余量,增加了产品的冷轧与冲压要求。 (5)应用铝线脱氧与合金化冶炼08A1钢,能获 得可观的经济与市场效益,有很大的推广价值。 4结语 (1)转炉在吹氩站用铝线进行脱氧与合金化新 工艺冶炼08A1钢可使钢中的锰、铝元素获得较稳 定的收得率,在工艺上是可行的。 (2)应用铝线脱氧与合金化冶炼08A1钢,可使 参考文献 [1]干勇,姜起华,等.炼钢一连铸新技术800问.北京:冶金工业出 版社,2003 [2]成国光,姜周华,等.新编钢水精炼暨铁水预处理1500问.北 京:中国科学技术出版社,2007 钢带总氧含量平均值下降1.6×10 ;氮含量平均值 (上接第12页) 3结论 (1)挤压使得AZ31镁合金发生动态再结晶, 挤压温度增大,合金晶粒长大,导致强度和塑性都 下降。 2003.(4):300-306 【2】张宝红,张星,王强,张治民,李保成.塑性变形对铸态AZ31镁 合金组织和性能的影响.材料工程,2005,(5):4548 [3】R.Krishnamurthy,Yi Liu,Xin Wu.The Forming of Magnesium Alloys:Processing and Simulmion.Magnesim Technoluogy 2004,Ed. ByAlan.A.Luo.TMS,2004:51—60 (2)随着挤压比的增大,合金的晶粒细化,抗拉 强度和延伸率都升高。 (3)在挤压比为35,温度为250℃时,合金的 延伸率达到25%,说明在在低温与大挤压比的共 同作用下,镁合金的韧性能有效地得到提高。 参考文献 【1】黄晓艳,周宏镁合金的研究应用及最新进展.材料与冶金学报 【4】Mordike B L,Ebert T.Magnesium properties applications poten- tia1.Mater.Sci.Eng.2001,A302(1):37-45 [5】张星,张宝红,张治民,等.变形参数对AZ31镁合金组织性能的 影响.热加工工艺,2004,(4):7-1 1 [6】王晓林,于洋,梁书锦,王尔德.热挤压工艺对AZ31镁合金晶粒 大小及性能的影响.材料科学与工艺,2005,13(6):567--569 【7】王强,张治民坯料温度对AZ31B镁合金反挤压成形的影响.材 料工程,2006增刊(11:3 l0.3 l2 囵星 皇 兰塑ht金tp:w晨ww.j世ssjzz幂.co 

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