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大壳体的熔模铸造工艺

2023-10-26 来源:小侦探旅游网
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Aug.2006 VoI.55 No.8 ·807· 大壳体的熔模铸造工艺 李朋妮 (1.西北工业大学,陕西西安710072;2.红原航空锻铸工业公司,陕西三原713801) 摘要:在介绍大壳体熔模铸造工艺过程的基础上,重点介绍了大壳体熔模铸造过程中采用的一些特殊方法和措施,如 在型壳上开设出蜡孔,分体制壳,采用铁丝捆扎型壳等。结果表明型壳的质量和强度得到了提高,成功的生产出了大 壳体熔模精密铸件。 关键词:大壳体;熔模铸造;出蜡孔;分体制壳 中图分类号:TG249.5文献标识码:B文章编号:1001-4977(2006)08—0807—02 Investigation of the Process of Produce Big··Shell in I nvestm ent Casti ng LI Peng-ni (1.Northwestern Polytechnic University,Xi’an 71 0072,Shanxi,China;2.Hong Yuan Aviation Forging&Casting Industry C0.Ltd.,Sanyuan 71 3801,Shanxi,China) Abstract:Based on introducing the production process for big-shell investment casting.speciaI methods and measures are taken in investment casting procedure,for example,making the hole in the shelI to remove the wax.making shelI separately,banding the shelI by iron wire etc.The result shows the qualities and strength of the shell are improved.and big-shell investment casting is produced successfully in investment acsting. Key words:big shell;investment acsting;the hole for removing wax:make shelI separately 图1为某厂压力容器所使用的大壳体铸件,铸件重 件除凸缘处质量要求较高外,铸件内还必须无缩孔、 7O ,尺寸如图所示,最大壁厚20 mm,材质为 疏松、气孔、夹渣、冲砂等缺陷,组织致密。故在浇 1Crl8Ni9Ti不锈钢,该产品要求铸件表面无裂纹、无 注系统设计时,必须考虑金属液的充分补缩,熔渣上 鼓胀、夹渣、冲砂等缺陷;内部无缩孔、疏松,组织 浮排气要求畅通。 致密,能承受20 MPa.压力。 该铸件属熔模铸造的大型件,且壁较厚,金属液 的凝固时间较长,放热量大,对模壳的热冲击大,在 金属液未完全凝固时模壳高温强度已开始降低,模壳 溃散,易引起铸件鼓胀,甚至跑火,导致铸件报废。 3工艺设计 为了保证铸件的内部质量,浇注系统设计成底注 图1铸件结构简图 式,上部采用两个腰形冒口(见图2)。 Fig.1 Sketchofcasting structure 3.1模具设计 1 生产条件 根据铸件的大小,设计为整体模具,则存在以下 问题:①模具体积大、重量大,手工无法操作;②压 生产设备:气动压蜡机, 800 mmx800 otni浮砂 蜡筒容积有限,一次压型无法充满型腔;③型腔体积 桶,蒸汽脱蜡锅,150kg中频感应电炉。 大,蜡料在型腔中充填距离长,蜡料无法压满;④蜡 2铸件结构工艺性分析 料温差大,表面粗糙度达不到要求;⑤十件产品,属 单件小批量生产,投入一整套模具材料浪费大。 由于该零件使用时要承受20 MPa的压力,故对铸 针对以上分析,为了方便操作,节约原材料,保 收稿日期:2006—04—06收到初稿,2006—05—12收到修订稿。 作者简介:李朋妮(1976-),女,陕西西安人,工程师,研究方向为铸造工艺及生产控制。 维普资讯 http://www.cqvip.com

Aug.2006 808· FOUNDRY VOI.55 No.8 证型腔充填,将铸件分为三部分(见图3)。I、Ⅲ部 分由一套模具压出(蜡模上带焊合定位销),Ⅱ部分由 套模具压出(蜡模上带组合定位孔)。 什 蘑 I羽2铸件浇注系统简图 图3铸件分解简 Fig.2 Sketch ofthe casting’S gating system Fig.3 Sketch ofdepart casting 图5蜡模与部分浇注系统组合图 图6冒口部分组合图 g.6 Assembly diagram ofriser part Fig.5 Assembly diagram ofwax and Fipartly gating system 块表面、胃口与铸件粘合面及@20 mm圆柱(出蜡口) 顶端涂料刮去;②第五层涂挂后,用 2 mm的铁丝捆 绑模壳。穿过法兰上@20 mm:ft捆绑型壳后沿@300 依据浇注系统设计结果,直浇道模具设计时,只 设计浇道窝及内浇道部分,浇道窝以利于金属液的缓 冲。直浇道部分用@100 mmx200 nllll的现有模具压出, mm圆周方向再捆绑三道,以增强模壳的高温强度。 3.4模壳焙烧、冒口与铸件部分组合 为节省电能,模壳进行二次焙烧。一次焙烧后, 将几部分蜡模组合成直浇道。用@100 mmx200 mm的 圆筒蜡模经周围粘蜡组合成浇口杯,达到设计要求。 将冒口设计成腰形冒口(见图4)。 用水玻璃、石棉、煤矸石粉混合糊状将图5和图6两部 分粘合,将@20 mm出蜡孔封死。由于@380 mm模壳 圆周外围为棱角,在操作时易磨去砂粒,该处模壳的 高温强度将降低,易引起炮火,故将该部位用水玻璃. 煤矸石粉混合成糊状后加固模壳以提高其强度。 3.5熔化、浇注 浇注前对模壳进行第二次焙烧。由于铸件浇注位 置处的模壳承受静压力大、金属液凝固时间长、热冲 图4冒口的形状 Fig.4 Sketch ofthe iser’rS structure 击大,为防止模壳鼓胀或开裂引起跑火,将焙烧好的 模壳放人桶中,埋砂、吸尘、准备浇注。 将熔融的金属液除渣、脱氧,在(1 620+10)℃出 炉,在(1 570x10)。eric浇注。该铸件及浇注系统总重 120 kg,浇注时间5 rain。浇注时由于受到浇包大小限 3.2 蜡模组合 为保证铸件尺寸,将蜡模放人特制的工装中,压 紧沿@380mlil圆周测量高度,要求高度差≤0.5 mm, 将三部分蜡模焊接在一起,修模至表面光洁无缺陷。 在组合蜡模上,沿@260 nllll圆周对称组合@300 mmx@260 mmx20 nLrn长度与冒口根部长度相同的(即 制,为了防止后包钢液与前包钢液断流引起欠铸,同 时缩短浇注时间,在前包钢液即将浇注完毕时,后包 钢液即开始浇注。当液面高出铸件顶部时,补浇冒口, 浇完后用草木灰覆盖冒口圾浇口杯。以利继续补缩。 为了得到致密的金属组织,改善铸件冷却条件, 在浇注完毕20 min后打箱。 冒口与铸件的粘合部位)两块蜡块。 将浇道窝及内浇道部分和@100 mmx200 mm直浇 道蜡模组合在一起,高度为410 mm。将铸件及部分浇 注系统的蜡模组合成如图5所示,将冒口与浇口杯部分 组合成如图6所示,共为两部分,分体涂制型壳。 4试制结果 首批试N2件,在浇注过程中无跑火现象发生,铸 件内外表面无鼓胀,经清砂、浇冒口切除后,浇冒口 根部组织致密,在25 MPa空气压力保压30 min实验后, 无泄压现象。继续投产8件,均达到需方要求,该铸件 共投产l0件,合格率100%。 在脱蜡时,由于蜡料的膨胀,模壳湿强度较低, 在压力作用下易弓l起模壳裂纹,为了降低这种张力。 增加了 20 mmx30 mm的出蜡Vl4个(图5),以利于液 态蜡料排出,避免模壳在脱蜡时鼓胀出现裂缝,影响 型壳质量和强度。 3.3制壳 5结论 为了保证模壳有足够的湿强度和高温强度,降低 原材料消耗,采用复合型模壳。 1-5层:硅酸乙脂_冈0玉粉涂料,挂刚玉砂;6一l2 层:水玻璃一煤矸石粉涂料,挂上店砂;第l3层挂涂料。 要求:①每层挂料完毕将30 mmx30 mmx30 mm蜡 工艺方法是合理可行的,能够满足该铸件最终要 求;为大型铸件熔模铸造提供了经验依据。采用本工 艺生产该铸件l0件,创经济效益7万余元。 (编辑:张允华。zyh@foundryworld.com) 

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