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2015年设备设施技改计划(脱硫)

2023-07-10 来源:小侦探旅游网
2015年固定资产投资计划

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单 位:能源管控中心 日 期:2014年8月12日

265脱硫吸收塔塔内壁防腐及除雾器冲洗阀项目实施方案

一、 设备设施概况

1、265脱硫吸收塔总高度75米,其中烟筒直段直径6.2米,高40米,锥段高7米,下部直径12.5米,高28米,自2012年5月投运以来,吸收塔内壁经过喷淋层喷嘴的长期冲刷,导致防腐层和吸收塔塔壁磨穿漏浆,塔内壁防腐层多处已被破坏,塔体出现至少10处漏点。主要工程量为吸收塔烟筒直段、锥段、下段塔壁防腐以及塔底部地面、喷淋层大梁、除雾器支撑梁防腐(包括喷砂打磨、玻璃鳞片防腐、玻璃丝布防腐)。

2、265脱硫除雾器冲洗阀共有15个,2013年10月由电磁阀改造为气动阀,应用近1年来,阀门故障频出,影响除雾器冲洗。计划把气动阀更换为电动阀。 二、 项目的必要性

1、脱硫塔作为脱硫系统的核心构筑物,塔体防腐层磨损或被破坏会造成塔壁出现漏点,脱硫剂从漏点喷出,会对操作人员人身产生危害,浆液喷至设备处,也大大影响现场环境卫生。

2、除雾器冲洗阀作为除雾器冲洗的关键设施,其开关、质量尤为重要,直接影响除雾器的冲洗效果。

三、 项目建设内容

1、内部喷砂打磨塔壁; 2、刷2遍玻璃鳞片; 3、塔壁贴2层玻璃丝布; 4、刷2遍面漆。

5、除雾器冲洗阀更换为电动阀。 四、 项目建设方案设计

1、大修或改造方案

(1)吸收塔排浆及底部淤泥清理; (2)淤泥清理完毕后搭设架管、架板;

(3)从上往下开始塔体内部喷砂,最后对塔体底部地面进行喷砂; (4)喷砂完毕后刷两遍玻璃鳞片; (5)玻璃鳞片刷完后贴2层玻璃丝布;

(6)最后刷2遍面漆。 (7)拆除气动阀更换为电动阀。 2)安全措施

①、外协人员于检修前2日与中心安环科签订安全协议书,作业前进行安全交底; ②、检修前召开检修安全会,明确职责任务,并完善各项检修手续;

③、人员进入塔内作业环境确认(脚手架、踏板是否牢靠;氧含量、一氧化碳含量检测),参加检修人员劳护用品穿戴齐全,检修工具应做好防掉落措施;

④、所有检修人员检修期间严格执行各类操作制度,并服从统一指挥安排;

⑤、检查确保工器具安全可靠,高空作业安全带、安全绳要检查确认牢固,挂点要牢靠并确认;

⑥、塔内防腐时严禁动火作业,并配备齐全有效的消防灭火器材;若动火作业前确认塔内无易燃物品,落实作业现场安全防护措施,配备齐全有效消防灭火器材,并通知公司,中心安全部门及主管领导。

⑦、上下楼梯要抓牢,以防跌落; ⑧、吊装时必须由专人指挥;

⑨、塔下设立警戒区域,并由专人监护;

⑩、交叉作业落实现场安全防护措施,安全确认,并指定专人监护;

⑪、塔内焊接、防腐作业,注意塔内空气置换,氧含量、一氧化碳含量持续监测; ⑫、电焊机外壳接地必须良好,可靠;

⑬、进入塔内作业工作票——作业人员签名、现场确认人签名、作业现场安全交底、作业现场技术交底。 ⑭、塔内作业时系好安全带或用大绳将人牵牢。 2、项目实施进度安排

1)检修前(8时前)将吸收塔液位降至4m,以缩短检修时排浆时间;

2)系统停机后继续排浆,排浆完成后人员进入塔内开始清理淤泥,时间根据当时情况确定,另可根据当时情况,在排浆时可以进行上部设备设施的检修;

3)塔底淤泥清理完毕后,开始搭设架管、架板,估计用时168h; 4)拆除原气动阀预计用时24h,更换安装电动阀预计用时24h.

5)开始喷砂,先对吸收塔直段塔内壁进行喷砂,预计用时48h,然后对直段塔内壁刷两遍玻璃鳞片,预计用

时72h,同时对锥段及以下塔内壁、喷淋层大梁进行喷砂,刷两遍玻璃鳞片,预计用时48h,贴玻璃丝布,预计用时24h,然后贴烟筒直段玻璃丝布,预计用时48h,再对喷淋层大梁2层玻璃鳞片、贴玻璃丝布,此项工作预计用时48h,完成后安装大梁护套,预计用时12h, 2遍玻璃鳞片刷涂预计用时72h,贴玻璃丝布预计用时24h,同时进行底部清理、喷砂打磨以及喷淋层以下架管拆除,最后对底部进行2遍玻璃鳞片刷涂,预计用时12h,粘玻璃丝布,预计用时8h。

6)对防腐工程进行检查验收预计用时8h,清理现场进行开机准备预计用时8h. 3、项目投资概算及资金来源

吸收塔内部防腐面积估算 S=πdh1*πDh2+π(d+D)/2*L

=3.14*6.8*40+3.14*12.5*28+3.14*(6.8+12.5)/2*(72+2.852)1/2 =2182m2

估计金额2182*850=元。

4、除雾器冲洗阀共计有15个,加上备用共需20个阀门。

电动阀单价:7606.836元

气动阀更换为电动阀共计费用为7606.836*20=.72元 五、 项目实施效果

1、消除吸收塔塔壁及内部设施被浆液腐蚀,从而导致漏浆的隐患。 2、确保了脱硫系统的稳定顺行,减少因吸收塔漏浆而导致的非正常停机。 3、延长了吸收塔的使用寿命,间接性节省了成本。 4、提高了除雾器冲洗质量,保证除雾器有效运行。 六、 结论

建议尽快实施

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