创新与实践 石 油 化 工 自 动 化,2006.3;93 AUTOMATION IN PETRo CHEMICAI INDUSTRY TDC一3000系统故障处理实例 主成雷 (扬子石化股份有限公司烯烃厂仪表车间。江苏南京 210048) 摘要:介绍了TDC-3ooo系统中APM通信故障1侧及其处理过程。 关■词:TDC 3000系统I故障处理I通信 中田分类号:TP306.3 文献标识码:B 文章编号:1007—7324(2006)03—0093—02 扬子石化股份有限公司烯烃厂乙烯生产装置 网上的APM11,APM13,APM15,APM17, 采用美国Honeywell公司的TDC一3000系统。该 APM19,APM21,APM23相继出现红色Parteail 系统组成如图1所示。 标志(系统提示:Softfail UcN()VRUN),紧接着 LCN网上的设备AM33,AM34,AM35,AM36相 继先出现黄色Warn标志(系统提示;EPP Over— run{Point Processing Overruns Approaching A— bort Limit))随后又出现红色Fail标志(系统提示: Point Processing Overruns Exceed Limit:PHYS Node Failed)。此时故障状态下依然仍无法读取 APM09的数据,但是可以读取别的APM上的数 据,大约等待十几分钟后APM09上出现Parteail 状态(系统提示;C0MM PROC DIAG Cycle Cver— 图1 TDC一3000系统配置图 flow),其他的APM上的PRTFAIL变为OK标 该系统用于对整个650 kt/a乙烯装置的过程 志,再等待几分钟后,主APMMO9的状态由PRT— 控制。过程控制管理器的分配主要根据工艺流程 FAIL变为OK标志,从APMMIO变为BACKUP 来分配,分为裂解炉区、急冷区、压缩区、分离区、成 状态,但是从US仍无法读出APMO9上的数据, 品罐区、汽油加氢区及共用工程区等。由于该 又等待几十分钟后,APM09上的数据开始出现, DCS系统庞大、设备多,因此系统也经常出现故 但几分钟后数据又消失。大约半个小时后,数据开 障,现将碰到的一例不常见的故障及其处理过程总 始出现,然后数据又消失,这种出现一消失一出现 结出来与同行交流。 现象一直存在。 1 故障现象 System Status上的APM09 Detail Status画 从US操作台无法调出急冷区所有仪表操作 面也时隐时现。 画面,急冷区流程图上的数据也全部为坏值,但从 3故障处理 US操作台可以调出其他区的仪表操作画面。此 在APM09 Detail Status画面出现时,调出 时数据采集历史模件HM也出现黄色Warn标志 APMM09的Detail Status画面,从UCN Status (系统提示:Check System Load 60SEC.History 画面Statistics可以看出Cable A Noise和Cable B Collection Cycle),历史趋势显示中断。工艺装置 Noise都为0l在APMM10L INFO画面l0L的 现场没有发生任何波动。 Cable A,B Error为0,Cable A/B Silences为0;但 2故障初步处理过程 是IOM IOL INFO画面无法看到Primary I()PS 根据故障现象笔者初步判定可能是控制急冷 和Secondary IOPS卡的任何信息,画面上全部是 区的过程管理器有问题,经查是UCN03网上的 APM09柜。打开机柜看到主控制器APMM09的 收稿日期l2006—01—30t修改稿收到日期t2006—02—2O 第2块卡Adance Commu卡上的灯在闪烁,拔下 作者简介t主成雷(1970--),男,江苏沛县人,1990年毕业于兰 该卡件断电后再将其插入后灯的指示正常。在对 州石油学校化工自动化专业.现在扬子石化股份有限公司烯烃厂 APM09模块进行Program Load时,这时UCN03 仪表车间工作。从事自控仪表维护工作,任工程师。 维普资讯 http://www.cqvip.com
94 石油化工自动化 Bad Value或???。 4故障原因分析 经过分析笔者初步判断认为可能是Advance 笔者对故障产生的原因作了进一步的分析。 C()MM卡或I/O Link卡有问题。把APMMlO的 APM09过程控制站共有36块10P卡:HLAI 5块控制卡全部进行了更换,在对APMM1O进行 冗余卡5对,HLAI非冗余卡8块,AO冗余卡16 Program Load和主/从切换时,都出现同前面相同 对,LLMUX非冗余卡5块,DI非冗余卡2块。 的现象,更换后故障并没有消除。在排除不是 APM09过程控制站数据点共有614个。在该过程 APMM卡的故障后。笔者进一步查找原因,从 控制站PM点中还有一个乙烯装置产品产量报表。 APMM09 Detail画面上UCN Statuis—Statistics 另外从System Status LCN DIAG细目UCN— Page2可以看到 SUMM画面可以看出APM09 Peer—to—Peer Com— COMM Processor CPU Free 6 ---20 munications Performance Parameter/s MAX421 CTRL Processor CPU Free 68% AVG:87.2,查TD(2-3000系统操作手册,规定 查TDC一3000系统操作手册,系统规定 APM最大值最高不超过400 PAR/s。很显然该 C()MM Processor CPU Free不应低于2O 9,6,由此 控制站对等通讯的数据量很大,同时也与UCN进 可以看出是c0MM Processor CPU负荷太重造成 行通讯的Modem卡工作性能降低,造成该控制站 的。因此对系统做了以下处理。 数据堵塞,使得C0MM Processor CPU Free时间 a)LCN网上的设备AM33。AM34,AM35。 减少,从而使整个UCN网络通讯不畅,LCN上的 APP36,APP37进行Shutdown,把装置所有的优 设备也由于在规定的时间内取不到数据,而不得不 化控制软件包都停掉。b)把历史模件HM55数据 变为Fail状态。 采集History Collect改为Disable,要求工艺人员 5故障解决方案 及时记录瞬时数据。C)把UCN03 APM09的 在装置停车检修时,笔者把该APM升级为 Checkpoint改为Disable,要求仪表人员及时做好 HPM,系统全部恢复正常。 APM09数据的Checkpoint。d)把UCN03 6结束语 APM09的Peer to Peer Scan Period由0.5 s改为 在该装置中使用的TDC一3000系统所出现的 1.0 S。e)检查APM09上的所有硬点和软点组态, 这类故障是比较特殊的。这类故障的出现是与系 去掉不用的点和不合理的组态。f)定期检查LCN 统当初设计中点组态数目有关,因此在对TDC一 网和UCNO3网上的故障报警状态,随时处理。 3000系统中过程管理控制站(APM,HPM)进行点 经过上述处理,从US可以读出APMO9上的 分配组态时,必须考虑控制站之间Peer to Peer点 数据,数据无显示的时间大大地缩短了。基本上不 的数量,同时还应尽量避免用硬点来做历史趋势。 影响工艺人员的操作。 从而使TDC一3000系统能更好地运行。 4 每 聿¥ ¥每 卑 { { { 占卑 : { 每 (上接第7O页) 用中,由于传送的都是整数值,因此Exdata中的定 对于由SLC控制器传送到SI数组点的数据, 义都是IO—NN,使用了3个数组点,其中2个对应 在直接使用前还需要进行处理,在SLC控制器中 模拟量对应4~2O mA的输入在内部转换为3 277 ~16 384的值,因此在SI数组点中同样也是3 277 ·一………--J ~写 : 读 16 384的值,需要在DCS中使用一段CL程序 对模拟量的量程进行转换,另外,对于数字量信号, 同样也是以整数形式传送过来,还需要使用另一段 CL程序将每一个数字位的状态分离出来,最终就 可以在DCS中对现场进行监控。 4 结束语 通过以上的工作,实现了在现场由SLC控制 图3 MCM315O和TDC3000 器进行控制,而又可以在DCS中进行监控的功能, 系统间的通讯流程 笔者认为这种方案实施比较简单可靠,所需硬件 N13;0 ̄N13:34中的模拟信号数据;另一个对应 少,投用后达到了很好的效果,是一种较好的不同 N13:50--N13:53中的数字信号数据。 系统间通讯的解决方案。
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