高抛免振捣钢管自密实混凝土施工质量控制技术探索
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2011年第O7期 总第157期 ND07・2011 V0l・157 高抛免振捣钢管自密实混凝土施工质量控制技术探索 吴斌 (厦门古龙温泉山庄开发有限公司福建厦门 361100) 摘要:本文通过钢管自密实混凝土模拟试验及钻芯法、超声波法等测试手段,研究钢管自密实混凝土施工质量控制技术。结果 表明,在钢管壁合理设置排气孔及控制浇筑速度有利于混凝土密实性;控制原材料入机温度、增加矿物掺合料用量及避开高温时 段浇筑等措施可降低混凝土入模温度,减小混凝土水化温升;采用蓄水覆盖养护可有效防止钢管自密实混凝土早期收缩。 关键词:钢管自密实混凝土 施工 收缩 水化温升 中图分类号:TU7 文献标识码:A 文章编号:1OO4—6135(2011)O7一。064一O3 Construction quality control technology of self--compacting concrete filled steel tube structures 福 建 Wu Bin (Xiamen Gulong Spa Resort of Development Co,.LTD,Xiamen 361100) Abstract:In this paper。the construction quality control technology of se1f compacting concrete filled steel tube structures was investigated lay means of core drilling method,ultrasonic method and simulation experiments.The results shown that a reasonable set of exhaust hole in steel pipe wall and controlling the pouring speed were conducive to concrete compactness.Controlling the 建 temperature of raw materials into the mixer,increasing the amount of mineral admixture and avoiding pouring concrete into the ,c mold in high temperature period could reduce the concrete hydration temperature rise.Water storage curing could be effective in preventing early shrinkage of se1f—compacting concrete pipe. 筑 Keywords:Self-compacting concrete filled steel tube structures Construction Shrinkage Hydration temperature 0 0前言 钢管混凝土承载能力高,塑性和韧性好,施工方便快捷和 经济效益显著,被称为土木工程中的第五大结构体系,近年来 在高层结构和大跨结构中应用较多,但灌注工艺和振捣工艺, 直是施工难点l1]。目前,钢管混凝土研究工作主要集中在钢 一Point~s改性低引气缓凝型聚羧酸高性能减水剂。 1.2钢管自密实}昆凝土配合比 根据相关研究资料以及前期大量试验室研究结果,得到该 工程所用混凝土配合比,具体见表1。混凝土性能要求为:坍 落度为240mm ̄270mm,坍落扩展度为550mm ̄700mm;60d 抗压强度为65MPa~75MPa。 表1混凝土配合比 管混凝土的制备、性能及施工工艺等方面E27。钢管自密实混凝 是将具有优异的施工性能与硬化性能的自密实混凝土应用到 钢管混凝土当中,有利于解决钢管混凝土的施工难点,提高工 程质量。如何解决钢管自密实混凝土生产施工中易出现的混 凝土温升过大、收缩裂缝以及混凝土不密实等问题,对进一步 保证工程质量与自密实钢管混凝土技术的推广应用具有重要 意义 。 。 1.3模拟试验 (1)混凝土早期抗收缩试验:采用2个直径1200mm高 本文通过1:1模拟试验,探索了高抛免振捣钢管自密实 混凝土施工质量控制方法,并在工程中成功大量应用,为自密 实钢管混凝土的生产及应用技术提供参考。 lO00nm ̄钢管(见图1),用于研究养护制度对自密实混凝土早 期抗收缩性能影响。 1试验 1.1原材料 水泥:福建三德水泥股份有限公司生产的42.5普通硅酸 盐水泥。碎石:海沧顺信建材厂反击破生产的花岗岩5~ 20mm碎石。河砂:细度模数为2.8。粉煤灰:I级粉煤灰。矿 粉:¥95级矿渣粉。减水剂:福建科之杰新材料有限公司生产 _ 作收项者稿目简来日介期源:吴士2厦0斌1门,长一市,男期O科从,6技1事9(计7)3工l 划年程项5施月目工(出组35生织02,与z大20管学1理0本0。科 4,) 工程师,硕 图1试验钢管 2011年07期总第157期 吴斌・高抛免振捣钢管自密实混凝土施工质量控制技术探索 度为75.7℃,2#测杆中心点最高温度为78.4 ̄C,而后通过表 表3钻芯法检测混凝土强度 面和四周逐步散热,温度逐渐降低。1#测杆的内外最大温差 22.I ̄C,2#测杆的内外最大温差22.7 ̄C,均未超过规定的 25℃。所以,配制C60钢管自密实混凝土产生的最大温差在 合理的范围之内。 因此,通过控制原材料入机温度、增加矿物掺合料用量及 避开高温时段浇筑等措施有利于降低混凝土入模温度,可有效 控制混凝土水化温升,避免钢管自密实混凝土因温度应力而开 裂。 (2)混凝土密实性检测 为检测钢管自密实混凝土的密实性,对模拟试验的钢管柱 2.7工程应用 该工程于2009年l2月至2010年4月,已成功应用,方量约 进行超声波检测,并对钢管进行切割,观察混凝土密实性和与 钢管壁的粘结情况。 图13混凝土与钢管壁粘结情况 图14钢管内加劲板处密实情况 由图13和图14可知,柱体混凝土表面光滑、气孑L较少、无 裂缝和缺陷,混凝土与钢管壁的粘结效果良好,加劲板位置结 构致密,无缝隙和孔洞缺陷,表明自密实混凝土在钢管内部填 充良好。 表2检测钢管混凝土柱声学参数统计表 顶目 无 无 无 声}l 值4.582声速(h标a/准s)差n197声速(k判ni/定s)值4.162声 纛 值 。.043 波 }(盖 值s … (a。波 i 差s圆 … (. 波 i 值s~’。 波 囊 值n ( ) 08 频 (H ~ (s”频 Hz) 。频 定值。( I-h,) ~ ( )纛 o.175通过对距离钢管柱底部2150mm处混凝土结构进行超声波检 测,由表2结果分析可知,通过超声波方法测试中没有发现声速异 常点、波幅异常点和频率异常点,说明其钢管内混凝土基本密实, 未见明显缺陷。 综 所述,为确保钢管自密实混凝土密实性,设置合理的排 气孔、控制浇筑速度等措施,能确保混凝土浇筑过程中引入的空气 能顺利排出;采用蓄水养护,有利用减少混凝土早期收缩,避免混 凝土与钢管壁粘结不良。 (3)混凝土强度检测 由表3钻芯法取样检测结果可知,混凝土芯样44d最低抗压 强度为70.1MPa,最高为83.3MPa,平均值为76.1MPa。现场留样 混凝土6Dd抗压强度测试代表值为68.1MPa。因此,所配制的 C60钢管自密实混凝土能够满足工程设计要求。 3500ra ̄,现场钢管自密实混凝土施工见图15。浇筑过程中,相关 技术人员严格执行模拟试验中采取的技术措施,取得了良好的施 工效果,现场检测混凝土拌合物工作性均符合要求,60d抗压强度 达到设计指标,经超声波抽检测试表明钢管柱内部的混凝土结构 密实,无裂缝、缺陷。 I 图15钢管自密实混凝土现场施工 3结论 通过上述试验研究,可得出以下结论: 1)钢管自密实混凝土采用蓄水覆盖养护可减少钢管自密实 混凝土早期收缩,避免造成混凝土与钢管的粘接不良。 2)按设计要求或在钢管壁合理的位置设置排气孔和控制浇 筑速度等措施,可避免浇筑时引入的空气未能及时排出影响钢管 自密实混凝土的密实性。 3)通过控制原材料入机温度、增加矿物掺合料及避开高温时 段浇筑等措施降低混凝土入模温度,可有效控制混凝土水化温升, 避免钢管自密实混凝土因温度应力而开裂。 参考文献 [1]常旭.钢管自应力免振混凝土结构力学性能研究[D].大 连理工大学,f2008. [2]马敏超,李章建,黄文君.高抛自密实钢管混凝土在工程 中的应用[J].建材发展导向,2008(4):46—49. [3]林国仁.钢管自密实混凝土的生产与应用口].公路交通 技术,2007(1):86—88 E4]丁洪斌,车锋,赵辉.自密实混凝土在型钢混凝土组合梁 施工中的应用[J].青岛理工大学学报,2007,Z8(1):121—1Z3. [5]史少鹏.自密实钢管混凝土施工研究与应用[J].青岛理 工大学学报,2O07,28(6):129—131. [6]周启帆,曾力,李建成.自密实混凝土技术的应用D].水 利水电工程设计,2009,38(1):49—51.