深部矿井高应力巷道复合支护技术研究
2021-06-13
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2012年第2期 中州煤炭 总第194期 李豪丽,杨献兵,黄庆显 (平煤股份四矿,河南平顶山467000) 摘要:为了对深井高应力巷道进行科学有效支护,对平煤股份四矿北石门大弧板段巷道围岩岩性及复杂应力 情况进行了分析,提出了用多层次强韧封层复合支护技术来解决围岩破碎、流变性强、难以支护问题。实践 表明,采用复合支护体系进行修复,实施点一线一面施工工艺,增大了支护韧性和刚性,确保了巷道的支护稳 定性。 关键词:高应力巷道;多层次;强韧封层;复合支护 中图分类号:TD353 文献标志码:A 文章编号:1003—0506(2012)02—0001—02 Study on Composite Supporting Technology of High-stress Roadway in Deep Mine Li Haoli,Yang Xianbing,Huang Qingxian (No.4 Coal Mine,Pingdingshan Tian an Coal Mining Co.,Ltd.,Pingdingshan 467000,China) Abstract:In order to make the supporting on the surrounding rock more scientific and more efficient in high-stress roadway of deep mine,through the analysis on lithology of roadway surrounding rock and complex stress of large arch segment in northern cross—cut of No.4 Coal Mine.the composite supporting technology of forming multi—level sealing layer with strong toughness was proposed to solve the problems of fractured surrounding rock,strong rheology of surrounding rock and the difficulty in surrounding rock supporting.Prac- tices show that,toughness and rigidity of supporting were increased due to the application of composite supporting technology and con— struction technics of the”point-line・surface”.the stability of the supporting roadway was also ensured. Keywords:high—stress roadway;muhilayer;resilient sealing layer;composite supporting 深部矿井高应力巷道支护稳定性问题,是当今 管灌筑水泥支架支护和极其高强的大弧板支护 , 世界巷道支护中普遍存在的难题。平煤股份四矿北 仍不能有效控制围岩变形,且此前多种支护形式已 石门大弧板段是四矿二水平关键通风、运输、行人巷 经严重变形破坏,断面面积由原来的12 ITI 缩小到 道,所处岩层为粉砂质泥岩,灰色一深灰色、块状、含 目前仅有的3.6 1TI。,断面变形量超过设计断面的 砂量不均、含植物化石,为软弱岩层,受断层组高应 75%。经论证,采用多层次强韧封层复合支护体系 力的作用,围岩破碎且流变性强 ,造成巷道顶板 进行修复,实施点一线一面施工工艺,将浅孔注浆和 下沉、两帮移近量大。自20世纪90年代以来曾采 深孔注浆有机地结合起来,有效保持了巷道支护稳 用多种支护方式进行修复,仍不能有效控制围岩变 定。 形。经反复论证,结合矿井实际情况,决定采用多层 次强韧封层复合支护体系进行扩修。实践证明,该 2 施工方案 支护效果较好。 (1)施工位置:北石门大弧板段。 1 工程概况 (2)施工方式:为保持围岩的完整性,采用人工 风镐破岩的掘进方式进行挑顶、刷帮。 平煤股份四矿北石门大弧板段是半圆拱形巷 (3)支护方式:采用多层次强韧封层复合支护。 道,由于受软弱岩层和断层组高应力的作用,自20 在巷道掘出合格的断面后,首先进行第1次喷浆、打 世纪90年代以来,曾先后采用重型u型钢支护、钢 锚杆、挂设钢丝绳;然后进行第2次喷浆、打锚杆、挂 收稿日期:2011一l0—30 设钢丝绳;再进行第3次喷浆;接着打浅孔注浆锚杆 作者简介:李豪丽(1986一),男,河南南阳人,助理工程师,2009年 注浆;最后打深孑L注浆锚杆,以巷道围岩表面位移监 毕业于河南理工大学,现从事煤矿开掘技术管理工作。 测监控的数据为依据进行二次深孑L注浆补强支护。 ・1・ 2012年第2期 中州煤炭 总第194期 3 支护参数 (1)多层次强韧封层。①一喷层为初喷层,厚 度为100 mm,为锚杆和钢丝绳组合;锚杆间排距均 为700 mm,钢丝绳间排距均为700 mm。②二喷层, 厚度为80 mm,为锚杆和钢丝绳组合;锚杆间排距均 为700 mm,钢丝绳间排距均为700 mm。③三喷层 为最后一次喷浆,厚度为60 mm。 (2)锚杆。采用(2j20 mm×2 400 mm左旋高强 树脂锚杆,每层次间排距均为700 mm,双层锚杆等 距交错布置后,间排距实为350 mm×350 mm(图 1)。每根锚杆用3卷MSK23350型树脂锚固剂固 定,锚固长度不小于700 mm,锚杆外露长度为30~ 50 mm,药卷使用l0~15 min后方可拧紧螺母,锚固 力不小于80 kN/根,拧紧螺母的预紧力不低于120 N・m 图1双层锚杆布置示意 (3)钢丝绳。采用规格为(2j 25.4 mm的钢丝 绳,其中2股揉搓成1根,2个层次的钢丝绳间排距 均为700 mm,双层钢丝绳等距交错布置后钢丝绳问 排距实为350 mm×350 mm(图2)。 _j___. 图2双层钢丝绳布置示意 (4)注浆管。浅孔注浆管采用 26 mm×2 200 ・2・ mm钢管制成,孔深3 000 mm,间排距均为2 500 mm;深孔注浆管采用 26 mm×3 200 mm钢管制 成,孔深4 000 mm,问排距均为2 500 mm,注浆管外 露长度30~50 mm(图3)。 图3注浆管布置示意 4 巷道支护质量技术要求 (1)喷射混凝土。采用P.042.5普通硅酸盐水 泥加清水,水泥:河沙:粒石配合比为1:2:1.8,石子 粒径不大于5 mm,速凝剂的掺入量为水泥用量的 3%~5%。喷射机的工作风压不得低于0.12 MPa, 要控制在0.25 MPa左右,喷射共分3层,总厚度为 240 mm。因巷道净高为4 200 mm,使用一般的临时 支护比较困难,且难以保持围岩稳定。实践证明,在 顶板较完整时初喷层作为巷道掘进施工时的临时支 护,效果较好;在顶板裂隙发育地带,可先采取(2j26 mm×1 600 mm浅孔注浆管进行预注浆充填裂隙, 固结岩石,然后进行正规循环作业。 (2)挂设钢丝绳。钢丝绳纵向吊挂长度不得少 于10 m,向前延长时钢丝绳搭接长度不小于400 mm,采用插交搭接后揉搓成1根;横向长度应以巷 道轮廓长度为准,纵横向钢丝绳交会处采用相互交 叉的方式搭接,纵横向钢丝绳必须伸直且互相垂直。 (3)注浆。采用纯水泥浆,水泥采用P.042.5 普通硅酸盐水泥,水灰比1:(0.7~1),注浆压力通 常为1.5—2.5 MPa,最大可达3 MPa,每孔水泥用量 6~8袋,裂隙发育地段注浆量可适当加大,一般为8 ~16袋,据现场实际情况最多为24袋。北石门大 弧板段采取长注浆孔,裸孔长度比注浆管长800 mm (加大注浆孔的深度,注浆管长度不变),以拓展注 浆液的扩散范围。实践证明,在注浆压力达到1.5 MPa的情况下,岩石裂隙宽度大于0.1 mm时,注浆 扩散半径在2 500 mm以上, (下转第51页) 2012年第2期 何向宁:综采面拆除过程预留切眼支护关键技术 总第194期 表1拆除支架期间顶板下沉量统计 间进行,缩短了工作面的站面时间,经济效益较好。 (3)综采留切眼后,工作面无初次放顶过程,减 少了初放期间的一些特殊支护,降低了工作面正常 回采期间工人的劳动强度。 (4)避免了重新开切眼,节省了大量的支护材 料及劳动工作量,按新掘进切眼6 m/d计算,工作面 可提前回采23 d,站面可以提前2 d,累计工作面可 提前25 d进行回采。 支架拆除后,其中切眼下部采空区侧单体支柱 (5)留切眼后,减少了煤柱的损失,提高了资源 的采出率,经济效益显著。 综采改炮采留切眼在该矿首次实施并取得成 局部有50~100 mm的钻底量,煤壁局部鼓帮约0.3 m,支柱未出现挂汗、自动卸载现象。 由此可得,切眼顶板的下沉量在可控制范围内, 说明此种支护方式合理、可靠。 功,为以后切眼预留提供了重要的可借鉴资料。 参考文献: [1]贾民,齐方跃,彭担任.综放“孤岛”开采工作面两巷矿压显现 [J].矿山压力与顶板管理,2004(3):29—33. 6 结语 (1)距工作面下出口5 m处打锚索配合11 矿 用工字钢支护顶板,有效地稳固三角门处的顶板,解 决了留切眼出口难支护的问题。 [2] 袁和生.煤矿巷道锚杆支护技术[M].北京:煤炭工业出版社, 2000. [3] 孙杰,陶明房.综放工作面拆除时预留炮采工作面切眼工艺实 (2)采用锚、网、索、梁支护后,及时扶单体支柱 棚,对顶板进行有效加固。此项工序在拆除支架期 (上接第2页) 因而,封闭圈为3 500~5 000 mm。 本着“动态支护、动态管理”的原则,适时对巷道补 强支护,当巷道位移量为50~100 mm时,及时进行 二次补注。考虑巷道处于软岩断层带,施工时提前 按照间排距2 500 mm×2 500 mm布置深孑L复注孔, 践[J].煤矿开采,2006(12):53-59. (责任编辑:刘光雨) 到真正的适时注浆控制围岩变形,成功应用数据化 技术指导施工。 6 结语 采用多层次强韧封层复合支护形式,经过后期 北石门大弧板段表面位移观测和实际巷道管理,支 以保证做到随时注浆补强。 5巷道支护的工艺创新 (1)为确保复杂区域软岩巷道的安全施工,创 新并实施了点一线一面随掘随喷的施工工艺,有效 保证了施工过程的安全高效,成功解决了矿井困难 巷道支护第1道工艺。 护效果明显。使用复合支护技术后1 a内顶板及两 帮相对位移量均较小:顶板下沉量及两帮移近量均 控制在50 mm以内,未出现喷层裂纹现象,巷道稳 定率达98%,巷道移变量稳定在7%以内,断面收缩 率不大于5%,确保了通风、运输、行人安全。该技 术在深部矿井大变形、高应力巷道中具有较高的推 (2)将强喷层与钢丝绳相结合,控制软弱破碎 顶板,以阻止顶板各种险情的发生,保证各工种在巷 道有限时空内平行作业,加强和优化各技术的衔接 和协调,从而实现支护施工的高效和规范化。 广价值,可供类似条件下的矿井支护参考。 参考文献: [1] 李大伟.深井与软岩巷道二次支护围岩稳定与控制研究[D]. 徐州:中国矿业大学,2006. (3)以“预注、注、复注”动态的优化带压注浆参 数设计,实施多封层、稳压及预置留存压力胶结围岩 和缓释其内部应力,不断提高围岩自身强度,增强支 护结构,保持巷道支护稳定,在稳压留压关键工艺上 实现创新。 [2] 万举峰,刘永发,王延润.“三软”地层条件下快速掘进技术 [J].煤矿支护,2008(2):44_46. [3] 田建胜,屈凡非,刘刚.井巷设计与施工技术[M].徐州:中国 矿业大学出版社.2009. (责任编辑:秦爱新) ・(4)以监测监控为基础,以信息反馈为依据,达 5l・