盾构管片破裂原因分析及对策措施
2024-01-28
来源:小侦探旅游网
盾构管片破裂原因分析及对策措施 三航南京分公司 周晓鹏[摘卢生才 要]盾构管片在盾构施工时经多次倒运、翻转、拼装等过程中难免会出现一些破损。本文主要根据厦 门地铁1号线高集区间盾构施工过程,对管片破裂的原因进行分析,并总结出施工过程中针对管片破裂的对策 措施。 [关键词] 盾构施工 管片破裂对策措施 1工程概况 厦门地铁1号线高集区间盾构段起讫里 程为YHK14+067.122~YDK14+628.776,盾构 区间隧道线路平面共有2组曲线,曲线半径分 别为800、700 m,线间距10.330~14.960 m。 区间隧道采用土压平衡盾构进行施工, 宽1.2 m的钢筋混凝土管片衬砌。管片外径 6.2 m、厚0.35 m;每环管片沿环向分为6块, 即3块标准块、2块邻接块和1块封顶块;设 计强度为C50,抗渗等级不低于P10。管片采 用通用楔形环,楔形量40 mm(双面楔)。 2管片破损情况 预制盾构隧道管片(以下简称管片)是盾 构隧道的主要构件,也是隧道防水、防火和耐 久等综合性能的保证,所以对盾构隧道管片 质量的要求极高。 盾构隧道管片为钢筋混凝土结构.其开 裂主要是由于管片在施工过程中的受力状态 与设计不完全一致、受力不均或受力过大造 成。盾构机掘进过程中管片承受着千斤顶推 力、盾尾密封刷作用力和衬砌背后注浆压力 等,在这些荷载的相互作用下,盾构管片出现 了不同的受力特征。成型隧道管片破损情况 根据破损的位置主要分为:外弧面破裂、边角 破裂、螺栓孑L处破裂。 3破裂原因分析及对策措施 3.1外弧面破裂 3.1.1原因分析 盾构掘进过程中,管片外弧面破裂情况 出现较少.多发生在盾构机线路纠偏微调时。 管片从盾尾脱离时。盾尾密封刷将管片外弧 面破裂的混凝土碎块带到盾构拼装部位,虽 然碎块发现位置多位于管片环下部,但破裂 部位不一定都在管片环下部。分析破裂原因 主要有以下几点: (1)管片生产过程中,由于生产工艺的 原因.管片外弧面的浮浆厚度过大.造成管片 外弧面成为一个薄弱点: (2)盾构机千斤顶总推力较大,养护不 到位,且配筋小的管片易开裂; (3)盾构纠偏不及时,使得累计偏差较 大.导致管片环面与隧道设计轴线不垂直,后 续拼上的管片受力不均匀,管片的表面会出 现裂缝: (4)若拼装时管片在盾尾的偏心量太大, 会导致管片与盾尾发生磕碰现象或盾构推进 时盾壳卡住成环管片。 3.1.2对策措施 针对以上原因,可采取以下措施: (1)管片生产时.采用聚羧酸系高性能 减水剂、最大粒径为20 mm的碎石、中粗砂, 坍落度控制在12 am以下。根据材料的变化 及时优化配比,保证混凝土质量,降低外弧面 浮浆厚度,并提高预制管片养护质量。 (2)盾构掘进时,盾构操作人员应当根 据地质变化情况,向土仓内加注适量泡沫剂. 防止土仓内积“泥饼”,减少推进扭矩和总推 力,同时防止推进速度过快。 (3)盾构纠偏要做到及时、连续,严格控 制纠偏量。盾尾、盾壳内径与管片外径应当留 一31— 有一定的施:[间隙,唇构纠偏应适量,过量纠 偏会导致盾壳卡住管片造成管片挤压损坏或 增加新一环管片拼装的困难。 根据施1-经验,盾构纵坡和平面纠偏量 最大值_1『分别按以下公式求得: ①盾构纵坡最大纠偏量 j=(j 一i H)≤… 式中: j一盾构与管片相对坡度: j,^一盾构推进后实际纵坡; j”一已成隧道管片纵坡; 【j】一允许坡度差值 、 ②盾构平面最大纠偏量 △L<S・tant ̄ 式巾: △L一两腰对称千斤顶伸出长度的允 许差值(IIlIl1); S一两腰对称的 斤顶的中心距(mm); 盾构与衬砌允许的水平夹角 (4)严格控制拼装质量。使其满足规范要 求,对于拼裟点位的选取要同时兼顾盾构姿 态、管片超前量、已成型隧道轴线形状、设计 轴线形状及盾构间隙等方面l大l素:管片拼装 完成后应根据掘进参数对拼装质量进行检查 、 3.2管片边角破裂 3.2.1 原因分析 (5)盾构机通过千斤顶作 }}j于管片上, 向前掘进,在千斤顶与管片接触处设置撑靴 以减小管片压力。若撑靴管片接触不均.会导 致管片局部压力增大.造成管片损坏或 现 裂缝(冈3) 管片边角破裂发生情况较多.分析破裂 原 有以下几方面: (1)管片在脱模、储存、运输过程巾,发 生碰撞,致使管片的边角缺损: (2)在管片拼装过程中发生错台.管片 与管片问没有形成良好的面接触,在接触点 处产生 力集中而使管片边角碎裂(图1): (3)拼装过程中,拼装好的两块邻近块 开口量不够,如强行插入封顶块,则可能导致 3干斤顶撑靴压裂 封顶块管片或临近块管片的边角崩落: (4)拼装过程巾,拼装机旋转速度过快. 3.2.2 对策措施 导致即将安装管片与已安装相邻管片问发生 碰撞,造成边角脱落(图2); 一针对以上原 ,_口f采取的对策措施有: (1)加强对管片生产、运输、吊装等过程 港工技术与管理2016年第6期 32一 管理,在管片堆放、运输过程中采用弹性保护 衬垫等防碰撞措施; (2)对拼装作业人员进行技术培训和技 术交底,提高作业水平,技术员监控管片拼装 质量符合规范及偏角要求; (3)对拼装机定期保养,并对运行参数 经常校验,在拼装时严格控制拼装机运行参 数: (4)经常检查各千斤顶撑靴情况,出现 损坏、错位时应及时更换并进行姿态调整。 3.3螺栓孔处破裂 3.3.1原因分析 管片螺栓孑L处混凝土破裂分为环向螺栓 孑L处破裂和吊装孔处破裂.以环向螺栓孔处 破裂居多。盾构掘进施工过程中,当管片从尾 盾脱离进入土层,周边荷载模式改变,管片周 围环境尚未稳定.管片间的作用力主要由管 片间连接螺栓承受,并传递至螺栓孑L周边的 混凝土。分析破裂原因有: (1)盾构机的切削刀盘直径与隧道衬砌 管片外径有一定的差值,管片脱出盾尾后.拱 顶土体全部塌落到管片结构需要一个过程. 由于同步注浆量不足,管片在脱离盾尾后下 沉,管片环之间剪力增大.引起螺栓孔附近混 凝土破裂(图4); 图4螺栓孔处破裂 (2)注浆参数控制不当,注浆部位、压力 选择随意;掘进管理不严格,未及时落实管片 上浮控制措施: (3)浆液初凝时间长,在富水软土层中, 浆液在初凝前容易被稀释,因此低强度浆液 不仅无法对管片提供约束,反而提供了上浮 力;另一方面。在盾构机掘进震动和隧道内电 瓶车运动震动下,未凝固的浆液很可能被挤 到隧道底部或地层其他间隙,进一步加剧了 隧道上浮: (4)拼装质量不好造成管片错台,管片 间剪应力集中至螺栓孔附近造成混凝土破 裂: (5)拼装时由于螺栓孔难以插入,敲打 螺栓造成管片螺栓孔处管片破损: (6)掘进过程中没有及时对成型隧道管 片螺栓复紧,当准备拼装而将千斤顶压力卸 掉后,顶部管片之间发生移动,管片之间约束 力主要靠连接螺栓承受,导致螺栓处混凝土 局部受力过大.引起破裂。 3.3.2 对策措施 针对以上原因,可采取如下措施: (1)严格控制浆液配比满足规范要求,对 注浆机定期保养维护、仪表定期检测,掘进速 度与注浆机产能相互配合,使注浆浆液完全 充填施工间隙,浆液的凝固速度要满足施工 进度并快速凝固形成早期强度,从而使管片 与周围土体形成整体达到稳定。 (2)严格控制注浆工艺参数,一旦发现 管片上浮超限,应立即停止盾构掘进,对已上 浮的管片通过注浆孔进行二次注浆。注浆材 料以瞬凝双液浆为宜,注浆应顺着隧道坡度 方向,从隧道拱顶至两腰,最后压注拱底。打 开拱底注浆孑L无渗水时终止注浆.以防止盾 构恢复掘进后管片继续上浮。 (3)控制掘进速度。同步注浆过程中,如 果浆液不能达到及时有效地固结和稳定管片 的条件时,应适当控制盾构掘进速度.以缓推 为宜,以确保管片脱出盾尾时形成的空隙量 与注浆量平衡,并根据气候及地下水量调整 浆液浓度,尽量避免因注入的浆液被水稀释 而减弱浆液性能。 (下转第56页l 一33— N=9。 压面积S=50O/(2.37x0.98x0.17)=1 266 m 式中: 故选用山推SR2124S静碾压路机1台. 用于水泥稳定基层的初压和表面收光:临工 LGS820型振动压路机2台,用于复压;柳工 CLG626R型轮胎压路机1台.用于表面压 4~运输不均匀系数,K4=1.1; K 一汽车出勤率,K =0.7; 即距离在2 km左右。每台拌合机需要 自卸汽车的数量不少于9辆即可满足要求. 实际配置l5辆。 4.5压路机的选型和数量 碾压采取“先轻后重、先慢后快、先静后 实。完全满足现场的施工压实要求。 4.6洒水车的选型 每一段碾压完成并经过压实检查合格 后.需立即开始洒水养生,每天洒水不少于4 次(气温高时增加),以保持水稳基层面潮湿, 可选用10m。黄河洒水车。 5 结论 振、先低后高、1/2轮迹重叠”的原则。碾压方 法如下: (1)初压:振动路机静压l遍: (2)复压:振动压路机碾压4~5遍,即先 弱振l~2遍、再强振3~4遍: 在六合马玉线水稳基层的施工中,根据 (3)终压:胶轮压路机碾压l遍。 压路机的碾压速度,第l~2遍宦采用 1.5~1.7 km/h,之后采用1.8~2.2 km/h。应使 各部分碾压到的次数尽量相同。每小时总碾 施工计划合理地配备了搅拌机、装载机、摊铺 机、运输车、压路机等设备,充分发挥各机型 的总体效能。从而获得较高的技术经济指标 和水稳基层施工质量。 (上接第33页) (4)提高拼装作业人员作业水平,控制 管片拼装质量。掌握好螺栓插入时机,严禁采 用敲打方式插人螺栓,引进橡皮锤的使用。 (5)掘进过程中,及时对成型隧道管片 螺栓进行复紧(图5)。 4结束语 在高集区间盾构段后期施工过程中,通 图5对成型管片复紧 过对管片破裂原因的分析总结,有效采取针 对性措施,使管片破裂次数明显减少,从而减 少了修补及更换返工的工作量,成型隧道防 渗水性得到了提高.综合效益明显提高 一56一 港工技术与管理2016年第6期