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差温轧制对135mm特厚板探伤结果的影响

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[J科学技水 [iPI_IE13 ̄d|1d tP_[hnolocJy 差温 ̄FLfifU对1 35m m特厚板探伤结果的影响 何丽,刘立彪,万亮,龙渊 (湖南华菱湘潭钢铁有限公司,湖南湘潭4I1101) 摘要:结合实际生产,以300mm厚的Q345D连铸坯轧制135mm的厚钢板,探索了差温轧制对铜板探伤结果的影响,结果表 明:控轧钢板的探伤合格率较低,差温轧制过程中增大了钢坯心部变形量,有利于心部缩孔等缺陷的压合,钢板的探伤合格率 明显提高。 关键词:差温轧制;控轧;探伤 中图分类号:TG1 15 文献标识码:A 文章编号:1 1—5oo4(201 01—0053—2 差温轧制工艺是指在轧制过程中,钢坯在厚度方向上形成 上下表层低温,中心层仍维持高温的温度分布状态。从1998开 始,日本JFE公司开发了“超级控冷”技术Super-OLAC,近 年,JFE又在Super-OLAC…的基础上,对差温轧制工艺进行 明显提高。 分别在控轧及差温 ̄Lf#J方式生产钢板的缺陷处取样金相分 析,如下图1所示,并对控轧方式生产的钢板探伤缺陷处取样进 行Z向拉伸,并对断口进行电镜扫描,如下图2所示。 了研究,并在2009年,开发出厚板生产线Supe卜ControIled Rolling技术,即“超级控轧” l。关于钢板的差温轧制工艺,目 前国内正处于研究和开发阶段,通过实验及数值模拟法,差温轧 制工艺利于增加钢坯心部应变量,可使特厚板厚度方向上的晶 粒尺寸更为均匀,提高产品性能 】。本文结合实际生产,探索了 差温轧制工艺对特厚板探伤结果的影响,进一步验证差温轧制 的优越性。 a控轧×50 图1 135mmO345D钢板探伤缺陷金相 从金相分析来看,如上图1所示,探伤缺陷为钢板缩孔,单 1试验材料及方法 采用同一浇次300mm厚的Q345D连铸坯进行生产。钢水 氢含量≤1.Oppm。连铸采用动态轻压下及末端电磁搅拌,铸 坯低倍c类偏析及中心疏松均1.0级以下且无裂纹。铸坯加热 到≥1200℃后,采用1万吨立辊四辊可逆式粗轧机粗轧,然后 再在1万吨四辊可逆式精轧机上进行精轧,最终轧制钢板厚度 135mm。实际生产时,采用控轧及差温轧制方式,全部纵轧到 底。具体轧制工艺如下表1所示。 个缩孔不超过2mm,单个缩孔不会导致探伤不合,缩孔连续成 团成线后导致探伤不合。控轧生产的钢板的缩孔缺陷连续在轧 制方向上长达1O~14mm,厚度方向长度为3-5mm左右,与探 伤缺陷波高30%-40%左右基本相符。差温轧制生产的钢板的 缩孔直径明显变小,不到1ram,且缩孔较为分散,耒明显连续 成线。较控轧方式生产的钢板的缩孔缺陷明显改善。 控轧生产钢板的z向拉伸试样断裂处正位于厚度1/2,断面 收缩率很小,仅为6%~10%。如下图2所示,断口大部分为准解 理区,未见夹杂等缺陷,存在明显的缩孔,单个缩孔达缩孔直径 2结果与分析 2.1试验结果 探伤按GB/T2970-2004 III级验收,控轧生产5块钢板, 达1.5mm左右,说明导致探伤不合的原因主要是钢板厚度1/2 处的连续成线的缩孔。 探伤合格1块,合格率仅为20%;差温轧制生产5块钢板,探 伤合格4块,合格率为80%;钢板探伤不合主要原因为钢板两 边距边部260mm-270mm的位置存在点状缺陷,缺陷连续成 线,缺陷位于钢板厚度1/2处。控轧方式轧制的钢板缺陷波高 30%-40%,个别缺陷波高60%-80%,缺陷较为严重,不符合 GB/T2970-2004 III级标准;差温轧制方式生产的钢板缺陷波 高1O%-30%。比控轧生产的钢板的探伤缺陷轻微,探伤合格率 图2控轧生产135mmO345E钢板Z向拉伸断口的SEM照片 2_2讨论与分析 缩孔于钢板宽度方向距边部260mm-270mm的位置,由 于300mm厚度的铸坯轧制时为纵轧到底未展宽。缺陷正位于铸 收稿日期:2018-01 作者简介:何丽.女,生干1984年。湖北麻城人,本科。助理工程师,研究方向 轧钢工艺。 坯三角区的顶点位置。铸坯冷却凝固时,三角区的顶角位置正好 位于柱状晶与等轴晶的交汇处,它们互相制约。在铸坯的凝固 末期,柱状枝晶发达,产生搭桥现象,杂质元素的富集偏聚,使 (J科学技水 [ien[巳and technoloqy 表1不同轧制方式工艺 ‘ … 控轧 加热时间:290 ̄300rain.出钢温度:1200':C ̄1220 粗轧:5道次压到中间坯厚度170mm ̄175mm,最大道次压下率19%。精轧:' 72小时 92O℃ ̄94O℃开轧。 固液两相区的钢液流动性变差,补缩不充分,从而形成缩孔等 缺陷。以300ram厚铸坯轧制135mm钢板时,压缩比不到3:1, 实际粗轧道次最大压下率仅为19%,单道次最大压下量35mm, 压下率及压下量都偏小。钢板压缩不能深入到钢坯内部,钢坯表 层变形较大,但心部变形小甚至可能没有发生变形,不利于钢板 心部缺陷的压合,导致钢板内部出现探伤不合等现象 】。 采取差温轧制时,钢坯上下表面温度在9O0oC-920oC左右, 现探伤不合的主要原因是钢板两边部点状缺陷连续成线,点状 缺陷为缩孔。 (2)采用控轧生产钢板的探伤合格率为20%,差温轧制生 产钢板的探伤合格率明显提高到80%; (3)差温轧制过程中增大了钢坯心部变形量,有利于心部缩 孔等缺陷的压合,从而改善厚钢板探伤合格率。囤 但心部温度却在11O0℃以上。这样轧制时,上下表面温度低于 参考文献 【1】 Hlr0shiKagechika.Production and Technology of Iron and Steel in Japa 2oo5[J】,ISIJ International,2006,46(7):939-958. [2】 Japart Metal Bulletin.JFE Steel to Realize Sheet,Plate Making Process Innovation at Keihin[EB/OL】.http://www. japanmetalbulletin.com/?p=4331,2010—12—09. 心部,变形抗力较大,不易变形,而心部温度较高,容易变形, 从而促使变形深入到钢坯心部。有研究表明差温轧制可以使钢 坯心部变形量最大增加61 35%∞】,差温轧制不仅发挥了变形带 细化和再结晶细化的作用,且有利于心部缩孔等缺陷的压合,从 而提高了钢板厚度方向性能及钢板探伤合格率。 【3】 傅孝良,于风云.国内外异步轧制研宄概况【J】.湖南冶金,1986,(06):34- 40+33. 3结论 (1)采用300ram厚Q345E铸坯轧制的135mm厚钢板出 【4] 解国柱,刘利削,王青峰.1OOmm特厚板轧制变形均匀性模拟研宄【J】.上海 金属,2O12,34(2):47-52. (上接52页) 处采用双层胶皮帘密封,可调节料层的高度并防止外部的冷风 窜入或系统内的热风溢出,减少漏风率。 罩体是由钢板、扁钢或角钢组焊成的钢结构,现场与骨架梁 连接。两侧与骨架的立柱焊接。由于原骨架立柱的结构为型钢拼 原风箱本体结构形式统一,但空间体积大,单位重量轻,运 输过程中耗费大量的人力物力。此次我们对风箱本体进行了分 体模块化设计,将原结构拆分为四部分,实现零件的通用性及互 换性,方便现场用角钢和螺栓进行安装,降低了变形量以及后期 运输和安装的成本(见图2风箱分解前后对比)。 焊的格构式,所以罩体侧板左右两侧不对称,虽然结构简单,但 每个侧板都略有不同,影响制造生产效率,也不利于现场安装, 现骨架结构为H型钢结构,另外将人孔门独自设计为一体结构, 现场焊接在侧板上,侧板上冷却横粱的开孔位置也改为现场开 孔,由此可以对侧板进行模块化设计。提高了设计生产效率 ’。 4结语 分片自 (图2风箱分解前后对比) 分片后 作为链篦机的大型结构件一骨架、风箱、罩体装配,在系统 的优化改进后,整机设备的各项性能有了明显提升,也得到用户 认可,同时也为以后新型链篦机的设计奠定了很好的基础,并且 为开拓更广的市场提供了有力的技术支持。圄 3.3罩体装配 链篦机的干燥室、预热室就是由罩体及运行部分的链篦床、 侧密封等组成。可以按照工艺的不同需要,罩体可设计成不同的 参考文献 【1】 西安重型机械研究所编制,重型机械标准,国家机械工业委员会重型机械局 1987 阶梯状,一般情况下预热段高于干燥段,这样可以储存更多的热 量,有利于球团的干燥、预热。在罩体内部工艺段中间设有通水 横粱,在横粱上面砌筑耐火砖,构成挡风墙,进而形成链篦机的 各个工艺段。 【2】 董均果主编,实用材料手册,冶金工业出版社,机械工业出版社2000.9 I3】 成大先主编,机械设计手册(第四版),化学工业出版社2002.11 【4】 《现代机械传动手册》编辑委员会,现代机械传动手册,机械工业出版社 2002.5 罩体的两侧设有检修用的人孔门,设置的人孔门主要为检 修篦床或罩体内腔时,检修人员的进、出和搬运物料用。进料口 

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