矿用通风机变频调速技术应用研究
2023-02-04
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维普资讯 http://www.cqvip.com 89 矿用通风机变频调速技术应用研究 王晓东,蔡康旭,黄水生 (湖南科技大学能源与安全工程学院,湖南湘潭411201) 摘要阐述了矿用风机变频调速技术应用的重要意义,对矿用风机变频调速技术节能原理进行了详细分析,分别对局部通风机和主通风机 节能方案进行了实例分析。 关键词变频调速矿用通风机节能 中图分类号TD724 文献标识码A The Research of frequency control technology for Mine Farmer Wang Xiaodong Cai Kangxu Huang Shuisheng (School of Energy&Safety Engineering,Hunan universiyt of cSience and Technology,Xinagtan 411201,China) Abstract Accordingtothe actuality oftheminefan usingin home,the signiifcance of saving energy and heightening economy benefit by usingthefrequency con— trol technology abouttheminefarmeris discussedinthis paper,the energy—savingprinciple ofthefrequency controltechnology Onmillefarmerare arIa1),zed particu— laxly,and analy' ̄and discussedthe eneryg—asving strategy OI1 partialfarmerandmainfarmer. Keywords control byfrequency variation minefarmer energy—saving 目前全国煤矿企业中,普遍存在风机运行效率低, 浪费严重的问题。在风机的实际使用中,运行效率只 有少数达到70%,通常为50%,少数仅为30%左右。 矿井通风消耗电能占全矿总能耗的30%一40%,少数 矿井达到50%。因此对矿用通风机进行变频调速技术 创新,提高其运行效率,具有极其重要的现实和长远意 义 1 变频调速技术在通风应用中的节能原理 常用的风机风量调节方法是采用挡板控制,根据 挡板在风道中安装的位置分为出口挡板控制和入口挡 板控制。利用出口挡板控制时,不能在宽范围内调节 风量,另外在低风量区轴功率较小,从节能的观点上看 图1 节能效果对比曲线图 不适于风量控制。通常用人口挡板控制比出口挡板风 H2 Q2的面积。显然风机所需的功率增大了。这种调 量的控制范围广,且关小入口挡板时轴功率大体与风 节方式控制虽然简单、但功率消耗增大,是以高运行成 量成比例下降。但是变频控制更具有不可比拟的优 本换取简单控制方式。 势,它可以根据负荷功率需求的大小,实时控制风机的 采用变频调速后,风机转速由t,下降到t2,这时工 输出功率,可以最大限度地节省电力。三种不同控制 作点由A点移到C点,流量Q2满足要求,而压力则由 方式的节能效果对比曲线图如图1所示。 Hl降到}{3,这时变频调速后风机所需的功率正比于 节能原理图如图2所示。当风机工作在管路特性 H3与 的乘积,在相同风量情况下减少功率小AW= 曲线R】时,工况点为A点,流量、压力分别为Q 、H1, H3 CB。 此时风机所需的功率正比于Hl与Q。的乘积,即正比 于AH。OQ】的面积。现若要求风量减小到Q2,传统技 2局部通风机变频调速应用 术上通过增加管网风阻,使风机的工况点移到R2上的 现以一台d0kW局部通风机为例,掘进一条1000m B点,则同时风压增大到H2,这时风机所需的功率正比 的巷道,平均日进尺10m,需要100天。以定速工作,则 该风机耗电约9.6万kWh,工业用电按0.5元/kWh,则 *收稿日期:20o7—12—13 共需要用电4.8万元。在采用ZJT一30型隔爆兼本安 作者简介:王晓东,(1982一),男,河南郑州人,湖南科技大学硕士 智能变频调速系统控制以后,其耗电见表1所示。 研究生。 维普资讯 http://www.cqvip.com 能节省大笔开支。 矿井主扇风机的额定通风能力一般是根据末期通 风阻力和达产时的风量设计计算确定的,但是在每个 井巷的施工初期和施工后期,所需配备的风量是有很 大差别的。在工程初期,由于工程量和井巷深度小,通 风阻力小,所需配备的风量相对较小;而在工程后期, 由于井巷和工作面的增多,深度增加,通风条件错综复 杂,沿途阻力增大,所需配风量将倍增。如果不采取措 施来控制主风机的输出功率,在初期可能造成很大的 tl一风机额定转速运行特性曲线; 一风机调速运行在t!时特性 曲线;R 一风机管路阻力最小时阻力特性曲线;R2一风机管路 阻力增大到某一数组时的阻力特性曲线。 浪费。然而变频器则可以根据矿井工程进度所需风 量、风压大小的不同,调节风机的转速,实现对其输出 功率的控制,既节约电力,又满足矿井通风的需要。 3主通风机变频调速应用 图2风机风压一风线节能原理图 表1变频调速控制下风机耗电统计 掘进进度(m) 施工时间(d) 风机功率(kW) 耗电量( O~200 2oo~400 400~6o0 6o0~80o 8oo~1000 20 20 20 20 20 4.5 9.2 l4.7 29.5 40.0 2l6o 44l6 7O56 l4l6o l92oo ) 某矿主风机使用FDII No24新型对旋风机,配套 YB355M一8电机两台,风量60 120ms/s,风压1000 2600Pa,匹配rrJC型串级调速控制系统,额定转速680r/ min,额定功率370kW,最大风量7200m3/rain,串级调速 控制系统只能将转速下调到460r/min,当前导器半关闭 时,实际风量约为3700m3/rain,电动机功率200kW,排风 率l7m3/kW。 总计 1oo 均:l9.58 46992 由表1可以看出,在变频调速控制下,该巷道掘进 过程中局部通风机所需电量为4.7万度,费用为2.35 采用变频调速系统后,可以实现前导器的全开,转 速可以下凋至410r/rain,风量3700 /IIlin时功耗约 万元,比变频控制使用前节约电费2.45万元。各掘 80kW,且排风率可达到40m3/rain。理论运转参数与原串 级调速时对比,功率下降了近120kW,年节约52万元。 (2)这种叠加支护技术施工时,只要一级支护的短 锚杆施工完即可继续掘进,主要工序作业时间缩短,平 行作业工序个数增加,加快了掘进速度。 参考文献: [1]董方庭.巷道围岩松动圈支护理论及应用技术[M].北京:煤炭工 业出版社,2001. 进、回采巷道风机数量多,且13夜不停运转,由此可见 (上接第86页)顶底板相对移近量80mm,巷道喷层没 有出现开裂现象。 5结论 (1)这种叠加支护技术既充分发挥了锚杆支护的 优点,又充分利用了锚索的长度、韧性、刚度等属性, 锚杆与锚索互相补充、互相强化,刚柔并济,形成了高 强度、高弹性的稳定承载体。 (上接第88页)前准备情况不一样,与进风孔的相对位 置关系不相同,所以,在造气时,它们的造气能力也不 燃烧均匀,各通道的造气条件趋于平衡,避免发生烧偏 炉的现象。 样,这样,必须根据每个孔造气状况,决定其出气量, 使其出气量和热值搭配最好,保证总供气量和热值的 最佳化。当各孔产出煤气混合比固定以后,因供气量 一在造气过程中,随时监控各孔口压力、温度及加压 机前压力的变化情况,及时监测各孔造气状况,便于对 各孔的出气量进行调整。 通过上述运行方式和控制操作方法的运用,目前, 提高后煤气热值有下降的趋势,因此,可在满足用户对 热值的要求的基础上,尽量提高供气量,以实现效益最 大化。 5结论 鄂庄煤矿1}≠气化炉产气量和热值稳定,平均13产煤 气量20000m3,平均热值达6.72 MJ/m3,效果显著。 由于采用正反向鼓风提温蓄热,气化通道各部分