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锅炉辅机大修总结

2024-06-26 来源:小侦探旅游网

锅炉辅机大修总结

1炉大修锅炉辅机工作总结

1、风机系统:

引风机:

A引风机叶轮磨损严重,更换叶轮一件,测量轴承游隙为:推力侧0.26mm,承力侧0.25mm,大于0.2mm,故将其更换,更换后的轴承游隙分别为:0.18mm,承力侧0.17mm。两台引风机轴承座全部进行清理换油;液力耦合器运行一年,达到换油期限,拆开液力耦合器上部端盖,清理干净箱体内的油及箱体底部的杂质,重新更换新油,清理箱体接合面及端盖接合面的密封胶体,涂抹密封胶后恢复箱体及端盖;冷油器拆开端盖,清理结垢,铜管内部疏通;冷却水系统检查,更换内漏、泄露的阀门,清理流向指示器玻璃;风机出口膨胀节蒙皮老化严重,计划进行更换,由于到货蒙皮与现场不符,无法进行更换。

各部间隙如下:

A引风机

1、集流器与叶轮间隙:

最大5.3mm,最小2.4mm

2、轴承间隙:

轴承推力侧轴承游隙0.200.19承力侧轴承游隙0.200.20

3、顶部间隙

承力侧0.07推力侧0.05

4、轴承推力间隙加垫子调整为0.24

轴承承力间隙>5

B引风机

1、集流器与叶轮间隙:

最大5.1mm,最小2.5mm

2、轴承间隙:

轴承推力侧轴承游隙0.190.18承力侧轴承游隙0.180.18

3、顶部间隙

承力侧0.06推力侧0.17加垫子调整为0.07

4、轴承推力间隙加垫子调整为0.22

轴承承力间隙>5

一次风机:

本次大修过程中对B一次风机更换大轴,叶轮与大轴组装返回豪顿华公司在威海XX厂进行,我厂派员跟随监督,组装后运到现场有二公司人员安装。由于原一次风机电机直接固定于水泥基础上,不方便找正,本次大修中进行加台板改造,台板下部用30mm厚钢板与原基础加强筋焊接牢固,上部用四块20mm厚钢板与下部钢板焊接,每台电机台板四周设有8个顶丝,方便调节。A一次风机出口风道漏风处进行焊补。两台一次风机轴承座清理换油,清理轴瓦,冷却水系统检查,消除阀门缺陷。

各部测量数据如下:

A一次风机

1、电机找正间隙:

-0.0157.2

0.04

径向轴向二

2、顶部间隙

(¢100)0.16(¢126)0.22

3、集流器与叶轮间隙

最大4.30最小2.20

B一次风机

1、电机找正间隙:

06.8

-面距--径向轴向二

2、顶部间隙

(¢100)0.14(¢126)0.20

3、集流器与叶轮间隙

最大4.22最小2.25

现场清理干净,符合验收条件。

二次风机:

检查轴承油隙、端盖间隙,叶轮与集流器间隙,各部间隙如下:

A二次风机:

1、集流器与叶轮间隙:

最大5.3mm,最小2.4mm

2、轴承间隙:

轴承推力侧轴承游隙0.200.19承力侧轴承游隙0.200.20

4、顶部间隙

承力侧0.07推力侧0.05

5、轴承推力间隙加垫子调整为0.24

轴承承力间隙>5

A二次风机:

1、集流器与叶轮间隙:

最大5.1mm,最小2.5mm

2、轴承间隙:

轴承推力侧轴承游隙0.190.18承力侧轴承游隙0.180.18

4、顶部间隙

承力侧0.06推力侧0.17加垫子调整为0.07

5、轴承推力间隙加垫子调整为0.22

轴承承力间隙>5

对两台二次风机轴承座、液耦彻底清理换油,冷油器拆开端盖清理结垢,铜管疏通,冷却水系统检查,消除阀门缺陷,风机内部检查完成。

高压流化风机没有开工。

高压流化风机:

本次大修高流化风机对压缩机进行换油,更换空滤网,检查三角带,松紧度正常,没有

明显缺陷。对风机内部进行全面清理。

2、电除尘输灰系统:

电除尘:

电除尘顶部(包括顶部电动葫芦支架),南北两侧扶梯及栏杆,运转层平台全部重新打磨刷漆,防腐处理。在本次检修中,对#1炉电除尘高压瓷壶共计32个,进行逐一清灰、检查。电除尘内部进行彻底清灰、检查。阴极框无严重变形等异常现象,焊口良好,极线无脱落、断线等异常现象,检查测量极距,同极距400mm5,异极距200mm5,符合规程要求,阴极下部固定装置销子无脱落,各部悬挂装置良好。阳极板无严重变形、断裂等异常情况,同极距测量为400mm5,符合规程规定要求。阴极、阳极撞击杆无严重变形、错位等异常情况,撞击杆磨损轻微。一室一电场阳极振打器部动作,检查结果为联轴器销子磨损严重,已无法传动,联系机厂加工后安装,运转良好。阴打传动小针轮磨损严重,其中一室三电场上下,二室三电场上部都无法传动,经检查,共更换小针轮10件,更换后开启阴极振打试运,各部运转良好无异常。对限位挡板进行检查,挡板完好,无变形、严重磨损等异常情况。对疏形板进行检查,销钉无脱落现象,疏形板活动灵活、无严重变形等异常现象。灰斗内壁、法兰接合面、焊缝腐蚀情况检查,灰斗内壁焊缝良好,无裂纹、漏灰现象,对漏灰的法兰接合面更换垫子(2件)。灰斗角上弧板完好,焊缝无裂纹、漏灰现象。调整灰斗手动插板门,开关灵活,指示正确,对法兰结合面漏灰的更换垫子,其余的对螺栓进行紧固。对16台仓泵解体、检查、修理,更换进料阀半球体9件,更换进料阀密封圈6件,端节密封圈6件,对所有解体的法兰结合面更换垫子,密封处理,更换补气母管及支管140米,单向阀更换16件,补气环1件(一电场)。对16个灰斗的气化风法兰进行焊补、消除漏灰缺陷。

3、除渣系统:

冷渣器:

根据前期使用情况,本次大修过程中对1锅炉冷渣器进行了改造,将原有北侧风水联合冷渣器、南侧两台章丘圣火滚筒冷渣器拆除,北侧安装滚筒,南侧安装大连吉成滚筒。更换后,保留了原有风水联合冷渣器锥型阀,将非金属膨胀节下移,并在其上部安装手动插板门。由于改造后滚筒出力大,长度较长,所以北侧向北偏移,南侧向南偏移。安装调试过程中两个厂家都到现场指导,经厂家人员同意,直接将滚筒落放在水平地面上,然后再进行二次浇灌,将支撑架固定。滚筒安装调试过程比较顺利,没有出现较大缺陷,运行效果也比较好,只是带水压试验时旋转接头振动稍大,经厂家人员现场处理后正常。大连滚筒整个过程都不顺利,安装前就发现圈带有裂纹、冷却水进水管偏斜与滚筒不同心、旋转接头有砂眼,调试中又多次发现旋转接头严重漏水、进渣室爆裂、减速机底座振开、变频

器故障,先后更换三个旋转接头、三个变频器,减速机和电机功率也不足,需更换,到目前为止仍不具备运行条件。

一级链斗输渣机:

一级链斗检查更换链条、滚轮由检修车间人员进行,共更换链条35节。检查过程中发现顶部弧形轨道磨损严重,联系机厂加工后,由二公司人员进行更换。减速机端盖漏油严重,更换骨架油封后正常。

二级皮带除渣机:

本次大修过程中将二级链斗输渣机更换为皮带输渣机,拆除原有链斗输渣机链斗,利用原链斗机钢架及箱体,在原链斗机箱体内安装皮带。输渣机、皮带均由机厂提供,皮带为青岛XX厂生产。根据现场要求,在一级链斗落渣口增加两组缓冲托辊,增加落渣口皮带的缓冲承受能力。按照图纸设计要求,托架安装位置正确,中心线偏差小于1mm,水平度偏差小于1mm。皮带胶结长度为500mm,符合设计要求,皮带的拉紧行程符合设计要求。传动滚筒手盘车灵活,纵横位置误差<2mm,不水平度<0.5mm。除渣机在经过调试、试运,整机运行平稳,无杂音、异音,符合运行要求。

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